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    重慶液下渣漿泵型號歡迎來電

    發布時間:2020-11-10 12:19  

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    視頻作者:河北冀泵源水泵制造有限公司







    液下泵的用途及優點

    液下泵實質上是一種特殊類型的離心泵,有鑄鐵的殼體,下端有螺旋室(蝸殼),室內有吸液管和安裝在立軸上的透平輪。用作輸送中間混酸、濃硫0酸和硝化混酸的液下泵,是由耐酸的合金鑄鐵制成的。
      液下泵是靠殼體的支撐螺栓,安裝在儲槽的人孔法蘭上。這樣,使吸液管經常都浸在液面以下。泵浸入的深度,決定于儲槽的結構,必要時可以為3米。泵體置于儲槽之內,適用于輸送各種腐蝕性介質,但效率并不高。吸人口與軸線成直線方向,排出口及排出管線與軸平行,深度可達3~4m。液下泵吸程太大有些水源較深,有些水源的外圍地勢較平整處,而疏忽了液下泵的允許吸程,因此發生了吸水少或基本吸不下水的后果。立式電機置于儲槽法蘭口與液下泵泵蓋法蘭幾連接的外部支架下。儲槽內軸承為滑動軸承,軸承靠液體自身潤滑或外部注入式潤滑。
      液下泵是將泵體置于液體中的一種泵,它具有以下特點。
      1.由于泵體置于貯槽液體中,因而軸封要求不高,適用于輸送各種腐蝕性液體,但效率不高。
      2.吸人口順著軸線方向,壓出口與軸線平行,泵軸加長,立式電機置于液體外部支架上。
      3.結構簡單,一般使用廠就可以利用現有的離心泵自行改裝。
      適用于石油、化工、污水處理、煉鋼、軋鋼、造紙、水泥、熱電輸送各類腐蝕性液體及污水。


    液下泵噪音大的原因

    液下泵噪音大的原因
    第0一.機械方面
      玻璃鋼液下泵轉動部件質量不均衡,精雕細刻、裝置質量不良、機組軸線不對稱、擺度超越許可值,零部件的機械強度和剛度較差、軸承和密封部件磨損破壞等,都會發作激烈的振動。
    第二、水泵的質量及其它方面
      因為進水流道的不合理設計使其進水條件的好轉,發作漩渦。會招致長軸液下泵的振動。支持液下泵和電機的基本發作不平均沉陷也會招致其發作振動。
    第三。第三、雙蝸殼泵體可大幅度減小泵在非設計工況下運行時的徑向力,減小懸臂端撓度。液下泵軸承破壞的起因
      因為液下泵長時光運行招致軸承光滑油干掉招致軸承破壞,細心聽辨是哪個點發進去的聲響,改換新的軸承。
    第四.水力方面
      引起FY液下泵機組振動罕見的起因則是液下泵的汽蝕和保送管道內壓力急巨變更。
    第五.電氣方面
      電機是機組的重要裝備,電機外部磁力不均衡和其它電氣體系的失調,常引起振動和噪音。
    第六、液下泵葉輪晃動的起因
      因為侵蝕性或許翻轉招致耐侵蝕液下泵葉輪螺帽晃動,葉輪晃動大,招致振動及噪音大。


    液下泵的技術改進

    泵是從井罐中汲送比重不大于2的液體,廣泛用于化工行業和其它一般的供水或排水。當汲送腐蝕性的介質時,液而以下的零件采用耐腐蝕性的材質。它結構簡單,使用方便,泵

    若安裝在水泥井罐上,水泥基礎與泵支承座間加墊鐵或槽鋼,用地腳螺栓直接聯結即可,占用空間小。它工作時泵頭潛入液而以下,而電機位于液而以上,它不象潛水泵那樣對電機保護要求嚴格。若懸深達到要求,用液下泵成本低,因而應用廣泛。

    從現場反饋的信息知,懸深小于2m的YH,YHF液下泵,由于軸相對較短,在使用過程中出現的問題少。而懸深長的液下泵軸長度一般為2m以上,在使用過程中出現的問題多一些。下而就泵存在的問題及其原因進行分析。

    1存在的問題

    1)葉輪與軸連接處偏磨;

    2)套筒聯軸器用的時間久了磨損,發出噪聲;

    3)中間水中軸承處于干磨狀態;

    4)有時整臺泵振動,發出噪聲。

    2問題分析

    針對以上存在的問題,我們做了大量的技術分析,并通過評審認為主要原因如下:

    1)由于泵的懸深過長,上軸與下軸靠套筒聯軸器聯接不同心;

    2)泵出口與外聯接管處垂直度達不到要求;

    3)出水接管與中間接管的同軸度達不到要求;

    4)套筒聯軸器與錐環間用時間長了產生間隙,發出噪聲;

    5)由于支承座以下處于液體中,對中間水中軸承來說無壓力差,液體無法進入中間水中軸承中進行潤滑;

    6)由于泵的懸深較長,整臺泵裝配好運輸時,當運輸的車輛在路而上顛簸時,就會使中間接管、出水接管、軸產生振動,從而使軸產生彎曲,出水管與中間接管扭曲。當用戶使用時,也會產生葉輪與軸聯接處偏磨,整臺泵振動,發出噪聲。

    7)軸長要求加工精度高,很難保證。

    3解決的方法

    原因找到后,我們首先從工藝上考慮,經技術分析與計算,認為很難達到要求。如YHF100-200型號的泵,懸深在4m以上,由于受一些因素影響,加工后檢測,圓跳動達O.h-0.9,工藝方而的專家正考慮用夾具在撞床上加工。

    工藝上解決以上問題有困難,那么就從設計上著手,泵在性能上能達到要求,所以無須考慮水力設計,只考慮結構問題。

    解決問題的方法

    1)       把原套筒聯軸器如圖1結構改為圖2結構,上軸與下軸同軸度達到了要求,葉輪與軸聯結處的偏磨也就解決了,同時也避免了由于套筒聯軸器與錐環間產生的間隙而發出噪聲。

    4結論

    今年已對以上泵進行了試驗,性能達100%,振動與噪聲達95%。如對YH100-1606進行試驗,流量為1()() m3100m /h,轉速為2900r/min時,揚程為32m,效率為80%。振動與

    噪聲各為C級,符合性能要求,達到了振動與噪聲標準。同時用以上設計的運輸裝置,運往內蒙的泵沒有出現以上問題。因此,此次對懸深長的YH,YHF系列泵改進是成功的,為我公司節約了大量的維修費用,并大大延長了該系列泵的使用壽命。
     


    液下泵?運轉

    運轉編輯編輯

    傳統液下泵

    1、注意泵軸承溫度,不應超過外界溫度35度但不應大于75度。

    2、油杯內應注滿鈣基黃油,保證軸承能正常潤滑。

    3、泵在工作個月內,或運轉100小時后,應更換電機支承油杯內的黃油,以后每工作2000小時后更換一次。

    4、定期檢查彈性聯軸器,注意電機軸承溫升。

    5、動轉過程中,如發現噪聲或不尋常的聲音時,應立即停車檢查。

    6、泵每工作2000小時應進行周期檢查,葉輪、泵體(或泵蓋)之間間隙的摩損不能過大,間隙的值不得超過1.5毫米,如超過可更換葉輪或前蓋。

    7、泵工作6小時時,應檢查機封,根據磨損程度予以檢修或更換,否則將導致泵軸及軸承的損壞。

    新型液下泵

    因其電機為屏蔽電機,電機和泵輪為一同潛在液面下,所以其設計上是免維護的。



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